活性炭吸附塔改造工程案例——VOCs废气治理达标排放
一种电晕等离子体-催化燃烧处理挥发性有机废气的系统
一种电晕等离子体-催化燃烧处理挥发性有机废气的系统,包括:设有废气入口和废气出口的布袋除尘器;二活性炭吸附塔,活性炭吸附塔底部设有进气口,顶部设有排气口,顶部还分别设有废气检测器,进气口通过与布袋除尘器的废气出气管道相连通;电晕等离子-催化燃烧集成室,其箱体中部通过一隔板分为左右二室,左右二室内从下往上依次设有蓄热室,催化燃烧室和空气换热室,隔板与箱体底部相连,在隔板的上方与箱体顶部之间设有电晕等离子体,左右二室的底部分别通过管道与活性吸附塔的排气口相连通,空气换热室一端设有空气入口,另一端设有空气出口与活性吸附塔的进气口相连通.本实用新型设计合理,操作方便,适用于工业生产中较大浓度范围VOCs废气处理.医药化工生产用VOCs治理装置
本发明公开了一种医药化工生产用VOCs治理装置,医药生产VOCs废气治理领域,包括进气管,酸雾吸附塔,活性炭吸附机构,第一排气泵,第二排气泵,催化氧化炉,冷却机构和烟囱,酸雾吸附塔上设有脱酸排气管,活性炭吸附机构设置有至少两个,每个活性炭吸附机构均包括外壳和两个吸附组件,每个吸附组件均包括吸附部件和两个驱动部件,所述烟囱设置在活性炭吸附机构的旁侧,所述第一排气泵设置在活性炭吸附机构和烟囱之间,所述第二排气泵设置在活性炭吸附机构和催化氧化炉之间,所述冷却机构设置在两个活性炭吸附机构之间.本发明在进行活性炭脱附和冷却处理时,能够将多个活性炭层分离开来,提高脱附和冷却的效率,进而提高尾气处理的效率.复合微生物菌剂构建及其在石化VOCs废气净化中的应用研究
挥发性有机物(VolatileOrganicCompounds,VOCs)是形成细颗粒物(PM25)和臭氧(O3)的重要前体物,石化行业VOCs废气排放量大,成分复杂,近年来受到越来越多的关注,并且逐渐成为废气治理中的研究热点.生物处理法充分利用微生物的分解氧化功能,确保将污染物转化为CO2,H2O等物质,无需耗费较高的成本即可达到理想的处理效果,操作比较安全.疏水性VOCs的生物净化效率受到微生物代谢,气液传质的限制,需要从高效降解菌,非水相(Non-AqueousPhase,NAP)和反应器构型等方面来加强净化效率.本文从筛选高效降解菌,复合微生物菌剂的研发和复合微生物菌剂的工程实践三方面展开研究,为石化行业废气净化提供了重要参考. 从某污水处理厂活性污泥中筛选到1株甲硫醇(Methanethiol,MT)降解菌,根据菌株的生理生化特征,16srDNA序列分析,确定该菌株属于假单胞杆菌属,命名为Pseudomonassp.SJ-1.考察了温度,pH,初始MT浓度等因素对菌株生长和降解性能的影响.结果表明,该菌株最佳生长条件为温度30℃,pH7.0,当MT浓度高于345mgL-1时,菌株SJ-1活性被抑制.利用Haldane模型对实验数据拟合得到菌株SJ-1的最大比降解速率为0.20h-1,最大比生长速率为0.18h-1.添加10%硅酮母粒作为非水相强化菌株SJ-1对MT的降解,当MT浓度为85,175,260,350,435mgL-1时,菌株SJ-1对MT的平均降解率分别为21.25mgL-1h-1,21.85mgL-1h-1,23.60mgL-1h-1,17.50mgL-1h-1和21.75mgL-1h-1,与对照组相比,加入硅酮母粒后MT的降解率分别提高了1.25,1.24,1.09,1.20和1.5倍.分析了MT生物降解代谢途径,发现甲硫醇首先被氧化为甲硫醚,随后经过二甲基二硫醚和二甲基三硫醚等代谢过程,最终转化为硫酸根. 考虑到混合废气中含有多种成分,本研究以甲硫醇,二氯甲垸,正己垸和甲苯作为含氯,硫污染物,烷烃,苯系物的代表物质,以甲硫醇降解菌Pseudomonadaceaesp.SJ-1,二氯甲烷降解菌MethylobacteriumrhodesianumH13,正己烷降解菌Stenotrophomonassp.HY-2和甲苯降解菌Ralstoniasp.xzw-1分别作为甲硫醇,二氯甲烷,正己烷和甲苯的主导降解菌,开发复合功能菌剂,通过正交实验考察了15组复合微生物菌剂的污染物降解性能及污染物间,微生物间的互作效应,获得3组性能优异的微生物菌剂.当菌株H13和菌株HY-2两种微生物混合时对二氯甲垸和正己烷的去除速率相较于单一菌种相差不大,表明了两种菌株能共存且对各自性能没有影响;当菌株H13和菌株xzw-1两种微生物混合时对甲苯的去除速率是单一菌种的1.69倍,菌株H13对菌株xzw-1降解甲苯有着明显的促进作用;当菌株SJ-1,菌株HY-2和菌株xzw-1三种微生物混合时对甲苯的去除速率是单一菌种的2.46倍,对甲硫醇和正己烷没有表现出明显的抑制作用.通过在复合菌剂体系下对其他降解菌分析,复合菌剂体系下H13对二氯甲垸的平均降解速率均低于单菌降解;菌株HY-2对正己垸的降解在混合体系中平均降解效率变差,也主要是由于菌株SJ-1对甲硫醇的优先降解使其降解具有"滞后期";而生物活性较差的菌株xzw-1在混合体系中受到明显的促进作用,其中复合菌剂体系下的平均降解速率相较单菌单底物体系均有提升.最后通过污染物的配比提高了复合菌剂的降解性能. 基于对复合微生物菌剂研发的研究,将二氯甲烷降解菌H13,丙硫醇降解菌S-1,四氢呋喃降解菌DT4,正己烷降解菌HY-2,苯系物降解菌xzw-1,甲硫醇降解菌SJ-1组成复合微生物菌剂应用于某石化公司污水处理站的生物滴滤塔中,处理混合石化混合废气.研究发现,该混合废气的成分主要为垸烃类污染物(异丁垸,正丁烷,异戊烷,正戊垸,环戊烷,正己烷,环己垸等12个C4~C8类垸烃),苯类污染物(苯,甲苯,乙苯,二甲苯等7个芳香族化合物)等.复合菌剂在100d内成功挂膜.由于研究中所应用的生物滴滤塔体积大(500m3),废气成分复杂,浓度波动大,进气负荷高,生物滴滤塔内废气流动与传质过程受限较大,加入复合菌剂并稳定运行100天后,生物滴滤塔对TVOCs去除率为65%,但相较于对照组,该去除率提升了160%.实验组BTF循环液pH在100d内由7.0逐渐降低至4.6(期间未调节pH),证明了对照组微生物活性低于实验组.而BTF循环液的温度由5月初的24℃逐渐上升至7月底的34℃,与TVOCs去除率的上升一致.加入复合菌剂后,加入复合菌剂后,12种烷烃类物质的去除率提高了至少1倍,由原来的25%提升至50%以上,而苯及衍生物的去除率只提高了5%~24%,甲苯的去除率提升最明显(24%),说明复合微生物菌剂有助于提升混合废气的净化性能. 投加复合功能菌剂可以提升工程实践中BTF的TVOCs处理效果,BTF在100d完成了挂膜,实验组对TVOCs去除率由25%提升至65%,但受TVOCs浓度,环境温度和pH的影响较大,最后生物法处理的废气经活性炭吸附装置处理后达标排放.天津临港某仓储公司VOCs排放特征及臭氧生成潜势
为了研究储运环节VOCs的排放影响,参考HJ 732—2014《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》,选择天津临港工业园区某石化业仓储公司为重点监测对象,对企业的厂界上下风向,有组织和无组织排放源进行采样,利用在线仪器PTRTOF-MS对采集的样品进行VOCs定量分析,并对厂界处O3-NOx-VOCs三者的关系和污染物的臭氧生成潜势进行研究.结果表明:有组织排放源——洗涤塔,活性炭吸附塔1号和2号的∑ρ(VOCs)(所有VOCs组分浓度之和)分别为18.91,71.48和5.65mg/m^3,无组织排放源——罐组和装卸车台∑ρ(VOCs)分别为0.39和0.087 mg/m^3;甲醇为企业的特征污染物,此外还有烷烃和少量的烯烃,有组织排放中活性炭吸附塔2号是影响厂界污染特征的主要环节;有组织和无组织VOCs排放量分别为0.57和214.26 t/a.对O3-NOx-VOCs三者关系的分析显示,企业厂界处O3的形成主要受VOCs控制,其臭氧生成潜势为烯烃〉醇类〉烷烃,除考虑醇类的影响外,烯烃也是不可忽视的环境影响因素.印染定形机废气治理技术
针对定形机废气中粉尘,VOCs,油烟处理效率低,及余热未充分利用等问题,设计一套"热回收-喷淋洗涤-静电除尘-活性炭吸附"四级的定形机废气处理新工艺.工艺后置活性炭吸附塔,不仅能去除VOCs,还能作为前三级工艺的保险装置,提高处理效率,确保废气达标排放.实际应用后,粉尘,油烟,VOCs可达标排放,处理效率达90%以上.每年回收热量折合标煤129.61 t,回收废油8.95 t,VOCs减排516.4 kg和粉尘21.63 t.未经允许不得转载:>深圳市蓝宝炭业有限公司 » 活性炭吸附塔改造工程案例——VOCs废气治理达标排放
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