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发泡废气处理方法|玮霖环保发泡废气处理案例

发泡废气主要来源于发泡过程中发泡剂挥发的挥发性有机物(VOCs)及其他成分,具有成分复杂、浓度高、有刺激性气味、排放量大等特点,处理难点包括成分复杂多变、浓度波动大、处理效率低、运行成本高。以下为玮霖环保相关发泡废气处理典型案例

  • 网状聚氨酯泡沫材料生产企业处理案例

    企业背景:该企业主要生产网状聚氨酯泡沫材料,原料包括聚醚多元醇、甲苯二异氰酸酯(TDI)等,废气中含有VOCs及部分有毒成分。

    处理工艺:采用活性炭吸附+UV光解净化组合工艺。废气首先通过活性炭吸附装置去除大部分有机物,饱和后采用热空气脱附,脱附产生的高浓度有机废气进入UV光解净化装置进行深度处理。

    处理效果:废气排放浓度显著降低,达到国家排放标准。同时,该工艺提高了处理效率,延长了活性炭的使用寿命,降低了运行成本。

  • 发泡剂生产企业处理案例

    企业背景:一家中型发泡剂工厂,年排放VOCs可达数百吨,其中苯乙烯浓度常超过50mg/m3。

    处理工艺:引入单切换阀门蓄热式氧化技术(RTO),通过优化热能回收和废气处理,将VOCs去除率提升至99.5%以上。

    处理效果:废气中的VOCs浓度大幅降低,满足严苛环保标准。同时,系统高效回收热能,用于生产设备辅助供能,降低了碳排放和运行成本。

  • 家具制造企业处理案例

    企业背景:使用发泡聚氨酯胶粘剂进行喷涂作业,产生大量含有VOCs的废气。

    处理工艺:采用催化燃烧法。废气先通过预处理装置去除大颗粒物和杂质,然后进入催化燃烧装置进行氧化处理。

    处理效果:废气排放浓度大幅降低,处理效率稳定。同时,催化燃烧装置后设置了在线监测设备,实时监测废气排放浓度,确保达标排放。

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